• 未标题-1

ऑस्ट्रिया ट्राउट फीड रिंग डाय पेलेट मिल एसझेडएलएच होंगयांग केस स्टडी

या केस स्टडीमध्ये कसे याचे परीक्षण केले आहेअल्पेनफुटर जीएमबीएचअप्पर ऑस्ट्रियामधील एका कौटुंबिक मालकीच्या ट्राउट फीड उत्पादकाने, आपल्या पेलेटिंग लाइनला एका अपग्रेडसह अद्ययावत केले.होंगयांग SZLH420 रिंग डाय पेलेट मिल२०२४ च्या सुरुवातीला. १८ महिन्यांहून अधिक काळ अविरतपणे कार्यरत असताना, मिलने २% पेक्षा कमी बारीक कणांसह सातत्यपूर्ण पेलेट गुणवत्ता प्रदान केली आहे, ज्यामुळे स्थिर उत्पादन क्षमता शक्य झाली आहे.५.८–६.२ टन प्रति तासप्रमाणित ट्राउट ग्रोअर फॉर्म्युलेशनवर, आणि शेतावरील सरासरी FCR मध्ये योगदान दिले१.०५प्रवाहाच्या खालच्या बाजूला राहणाऱ्या ट्राउट शेतकऱ्यांनी हा अहवाल दिला आहे. हे प्रकरण दाखवते की, होंगयांगचे अचूक रिंग डाय तंत्रज्ञान आधुनिक मत्स्यशेतीतील खाद्य उत्पादनाच्या उच्च गुणवत्तेच्या गरजा कशा पूर्ण करते.

1

पार्श्वभूमी: ऑस्ट्रियन ट्राउट मत्स्यपालन

ऑस्ट्रिया हा रेनबो ट्राउटचा सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे.ऑनकोरहिंकस मायकिसएफएओ (FAO) आणि एफईएपी (FEAP - फेडरेशन ऑफ युरोपियन ॲक्वाकल्चर प्रोड्युसर्स) च्या आकडेवारीनुसार, युरोपियन युनियनमधील या उद्योगाचे वार्षिक उत्पादन ४,५०० टनांपेक्षा जास्त आहे. या उद्योगाचे वैशिष्ट्य म्हणजे अप्पर ऑस्ट्रिया, स्टायरिया आणि कॅरिंथियाच्या आल्प्स पर्वताच्या पायथ्याशी असलेले लहान ते मध्यम आकाराचे कौटुंबिक व्यवसाय, जिथे थंड, ऑक्सिजनयुक्त गोडे पाणी सॅल्मोनिड मत्स्यशेतीसाठी आदर्श परिस्थिती निर्माण करते.

ट्राउट खाद्य अंदाजे दर्शवतेएकूण परिचालन खर्चाच्या ५५-६५%ऑस्ट्रियन ट्राउट फार्मसाठी. परिणामी, पेलेटची गुणवत्ता—विशेषतः भौतिक टिकाऊपणा, पाण्यातील स्थिरता आणि आकारातील एकसमानता—फार्मची नफाक्षमता थेट ठरवते. जास्त बारीक कण असलेले खाद्य केवळ कच्च्या मालाचा अपव्यय करत नाही, तर पाण्याची गुणवत्ताही खालावते, ऑक्सिजनची मागणी वाढवते आणि दाट भरलेल्या रेसवे सिस्टीममध्ये कल्ल्यांना जळजळ होण्याचा धोका वाढवते.

१९९८ मध्ये स्थापित झालेली अल्पेनफुटर जीएमबीएच, अंदाजे सेवा देते४० ट्राउट फार्मअप्पर ऑस्ट्रिया आणि साल्झबर्गमध्ये. ही कंपनी दरवर्षी १२,०००–१४,००० टन एक्सट्रूडेड आणि पेलेटेड मत्स्यखाद्य तयार करते, ज्यामध्ये पेलेटेड सिंकिंग फीडचा वाटा उत्पादनाच्या अंदाजे ४०% असतो. त्यांची पेलेटिंग लाइन पूर्वी एका पारंपरिक फ्लॅट-डाय पेलेट मिलवर अवलंबून होती, जी दोन दशके व्यवस्थित चालली होती, परंतु व्यवसाय जसजसा वाढत गेला तसतसे तिच्या उत्पादनात विसंगती आणि देखभालीचा खर्च वाढण्याची चिन्हे दिसू लागली.

2

आव्हान: मोठ्या प्रमाणावर गुणवत्तेत सातत्य राखणे

२०२३ च्या अखेरीस, अल्पेनफुटरच्या उत्पादन संघाने तीन परस्परसंबंधित समस्या ओळखल्या:

गोळ्यांची अस्थिर टिकाऊपणा

सध्याच्या फ्लॅट-डाय मिलने तयार केलेल्या पेलेट्सचे PDI (पेलेट टिकाऊपणा निर्देशांक) मूल्य कमी-जास्त होत असे.८८% आणि ९४%एकसारखे फॉर्म्युलेशनवर प्रक्रिया करत असतानाही, वेगवेगळ्या बॅचमध्ये तफावत दिसून आली. या विविधतेमुळे, पुढील टप्प्यातील फार्म्सना प्रत्येक बॅचनुसार खाद्याचे प्रमाण समायोजित करावे लागले, ज्यामुळे त्यांचे FCR ट्रॅकिंग आणि खाद्य व्यवस्थापन गुंतागुंतीचे झाले.

थ्रुपुट बॉटलनेक

ट्राउट फार्मकडून मागणी वाढल्यामुळे—ज्याला अंशतः स्थानिक पातळीवर उत्पादित माशांसाठी ऑस्ट्रियन ग्राहकांच्या वाढत्या पसंतीने चालना मिळाली होती—पेलेटिंग लाइन उत्पादन क्षमतेवर मर्यादा घालणारी ठरली. विद्यमान मिलची सरासरी४.२ टन/तासमानक ४ मिमी ट्राउट ग्रोअर पेलेट्सचा वापर, जास्त वेळ काम न करता ऐन हंगामातील मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ५.५ टन प्रति तासापेक्षा कमी आहे.

रोलर शेलचा वाढता वापर

फ्लॅट-डाय कॉन्फिगरेशनमुळे प्रत्येक वेळी रोलर शेल बदलण्याची आवश्यकता होती.४००-५०० टनउच्च-चरबीयुक्त ट्राउट फॉर्म्युलेशनवर (२२-२५% क्रूड फॅट) उत्पादनात घट झाली. यामुळे अंदाजे दर १०-१२ उत्पादन दिवसांनी अनियोजित डाउनटाइम आला, ज्यामुळे एकूण उपकरण कार्यक्षमतेत (OEE) घट झाली.

आम्ही ग्राहक गमावत नव्हतो, पण गुणवत्तेशी तडजोड न करता व्यवसायाचा विस्तार करण्याच्या आमच्या क्षमतेवरील आमचा विश्वास कमी होत होता. ऑस्ट्रियामधील ट्राउट मासे पाळणारे शेतकरी एकमेकांशी बोलतात—सातत्य हीच आमची ओळख आहे.

— श्री. ग्रुबर, उत्पादन व्यवस्थापक, आल्पेनफुटर जीएमबीएच

3

सोल्यूशनची निवड: SZLH420 रिंग डाय पेलेट मिल का निवडावी?

अल्पेनफटरने युरोपियन आणि चीनी पुरवठादारांसह तीन उत्पादकांकडून पेलेट मिलच्या पर्यायांचे मूल्यांकन केले. मूल्यांकनाच्या निकषांना खालीलप्रमाणे महत्त्व देण्यात आले:

मूल्यांकन निकष भारांकन

पेलेटच्या गुणवत्तेतील सातत्य३५%
थ्रुपुट क्षमता२५%
रोलर शेलचे सेवा आयुष्य२०%
ऊर्जा कार्यक्षमता१०%
विक्रीनंतरचे समर्थन१०%

होंगयांग SZLH420 रिंग डाय पेलेट मिलजलशेती क्षेत्रातील होंगयांगच्या विद्यमान ग्राहकांकडून तांत्रिक पुनरावलोकन आणि संदर्भ तपासणी केल्यानंतर निवड करण्यात आली. निर्णयाच्या प्रमुख घटकांमध्ये यांचा समावेश होता:

रिंग डाय अचूकता

SZLH420 मध्ये व्हॅक्यूम-हार्डन्ड अलॉय स्टीलपासून बनवलेला रिंग डाय आहे. डायच्या छिद्रांची भूमिती—विशेषतः कॉम्प्रेशन रेशो आणि रिलीफ डिझाइन—उच्च-चरबी, उच्च-प्रथिनयुक्त अॅक्वाफीड फॉर्म्युलेशनसाठी तयार केली आहे. फ्लॅट-डाय डिझाइनच्या विपरीत, जिथे कॉम्प्रेशन एकाच टप्प्यात लावले जाते, रिंग डाय कॉन्फिगरेशनमुळे कॉम्प्रेशन फोर्स डायच्या परिघावर अधिक समान रीतीने वितरीत होतो, ज्यामुळे पेलेटची घनता अधिक एकसमान होते.

मॅच्ड रोलर-डाय सिस्टम

होंगयांगने एका विशिष्ट क्लिअरन्स टॉलरन्सनुसार तयार केलेला, रिंग डाय आणि रोलर शेल्सचा एक जुळणारा संच पुरवला.०.१०–०.१५ मिमीमत्स्यखाद्य अनुप्रयोगांसाठी ही अचूक जुळणी अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण जास्त मोकळी जागा (क्लिअरन्स) असल्यामुळे पदार्थ दाबला न जाता निसटतो आणि बारीक कण तयार होतात; अपुरी मोकळी जागा झीज वाढवते आणि ऊर्जेचा वापर वाढवते. रोलर्स आणि डाय स्वतंत्रपणे खरेदी केल्यामुळे निर्माण होणारी तफावत, या जुळवणी पद्धतीमुळे दूर होते.

थ्रुपुट हेडरुम

SZLH420 ची क्षमता प्रमाणित पोल्ट्री फीडवर ६-८ टन/तास आणि उच्च-चरबीयुक्त अॅक्वाफीड फॉर्म्युलेशनवर ५-७ टन/तास आहे. यामुळे अल्पेनफटरच्या ५.५ टन/तास आवश्यकतेपेक्षा अधिक क्षमतेची सोय झाली, ज्यामुळे मिल अंदाजे... वर चालवणे शक्य झाले.रेट केलेल्या क्षमतेच्या ८५%—एक असा ऑपरेटिंग पॉईंट जो सामान्यतः रोलर शेलचे सेवा आयुष्य कमाल करतो.

सेवा समर्थन वचनबद्धता

होंगयांगने, अल्पेनफुटर येथील फॅसिलिटीमध्ये राहिलेल्या फॅक्टरी-प्रशिक्षित इंजिनिअरच्या मदतीने ऑन-साइट कमिशनिंग करण्याचे वचन दिले.स्थापनेनंतर पाच दिवसांनीऑपरेटरना रिंग डाय तपासणी प्रोटोकॉल, रोलर गॅप ऍडजस्टमेंट प्रक्रिया आणि प्रतिबंधात्मक देखभाल वेळापत्रक यावर प्रशिक्षण देणे.

4

स्थापना आणि कार्यान्वयन

SZLH420 हे फेब्रुवारी २०२४ मध्ये एका नियोजित एक-आठवड्याच्या देखभाल कालावधीत स्थापित करण्यात आले. विद्यमान प्री-कंडिशनर (डबल-शाफ्ट डिफरेंशियल कंडिशनर) आणि पोस्ट-पेलेटिंग कूलरसोबत एकत्रीकरणासाठी एका नवीन ट्रान्झिशन शूटची आणि किरकोळ विद्युत बदलांची आवश्यकता होती, जे हाँगयांग अभियंत्यांच्या दूरस्थ मार्गदर्शनाखाली आल्पेनफुटरच्या अंतर्गत देखभाल पथकाने पार पाडले.

कार्यान्वयनाची प्रक्रिया तीन टप्प्यांत पार पडली:

P1
टप्पा १ — दिवस १-२: सराव चाचणी

मोटरचे फिरणे, रोलर-डाय गॅप सेटिंग आणि सेफ्टी इंटरलॉकची कार्यक्षमता तपासणे.

P2
टप्पा २ — दिवस ३-४: चाचणी उत्पादन

चार चाचणी बॅचमध्ये १२ टन ४ मिमी ट्राउट ग्रोअर फीडवर (४२% प्रथिने, २३% चरबी) प्रक्रिया केली, ज्यामध्ये उत्पादन क्षमता ३.० टन/तास पासून लक्ष्यित ६.० टन/तास पर्यंत टप्प्याटप्प्याने वाढवण्यात आली. प्रयोगशाळेतील PDI विश्लेषण आणि जल स्थिरता चाचणीसाठी उत्पादन क्षमतेच्या प्रत्येक टप्प्यावर पेलेटचे नमुने गोळा करण्यात आले.

P3
टप्पा ३ — पाचवा दिवस: संपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया

२८ टन क्षमतेची संपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया, मोटरवरील भाराच्या सतत देखरेखीसह (स्थिर झाल्यावर)७८–८२%रेट केलेल्या १६० किलोवॅट क्षमतेचे), डायचे तापमान (यावर राखले जाते)७२–७६°से), आणि पेलेट बाहेर टाकण्याची गुणवत्ता.

कार्यान्वयन आठवड्याच्या अखेरीस, गिरणी सामान्य उत्पादनासाठी खुली करण्यात आली.

5

निकाल: १८ महिन्यांच्या कामगिरीचा डेटा

खालील डेटा या कालावधीचा समावेश करतो.मार्च २०२४ ते ऑगस्ट २०२५(१८ महिने), अंदाजे९,८०० टनSZLH420 मधून प्रक्रिया केलेल्या ट्राउट खाद्याचे.

५.१ पेलेटची गुणवत्ता

मेट्रिक आधी (फ्लॅट-डाय) (SZLH420) नंतर बदल
PDI — ४ मिमी ट्राउट ग्रोअर ८८–९४% (बदलणारे) ९६.२% सरासरी (प्रमाणित विचलन = ०.८%) सातत्य वाढ
दंड (%) सरासरी ४.२% सरासरी १.६% -६२%
पाण्यातील स्थिरता (३० मिनिटे) ८२–८८% सरासरी ९३.४% +८ टक्के गुण
एकूण घनतेतील तफावत (प्रत्येक बॅचनुसार) ±४.५% ±१.२% महत्त्वपूर्ण

ट्राउट शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून, PDI मधील तफावत ६-टक्केवारीच्या मर्यादेवरून ०.८% च्या मानक विचलनापर्यंत कमी होणे ही सर्वात प्रभावी सुधारणा होती. पेलेट्सच्या टिकाऊपणामध्ये सातत्य आल्यामुळे, शेतकरी पेलेट्सच्या गुणवत्तेचे दररोज डोळ्यांनी पाहून मूल्यांकन करण्याऐवजी, त्यांचे खाद्याचे वेळापत्रक प्रमाणित करू शकले.

५.२ उत्पादन कार्यक्षमता

मेट्रिक आधी नंतर बदल
सरासरी थ्रुपुट (४ मिमी) ४.२ टन/तास ६.० टन/तास +४३%
विशिष्ट ऊर्जा वापर २२.८ किलोवॅट-तास/टन १९.५ किलोवॅट-तास/टन -१४.५%
रोलर शेलचे आयुष्य (टन प्रति सेट) ४००-५०० टन १,१००–१,३०० टन +१६०%
अनियोजित डाउनटाइम (तास/महिना) ८.५ तास २.१ तास -७५%

रोलर शेलच्या सेवा आयुष्यात झालेली लक्षणीय वाढ—प्रति सेट अंदाजे ४५० टनांवरून १,२०० टनांपर्यंत—ही होंगयांगच्या रोलर शेल्सवर वापरलेल्या जुळवलेल्या रोलर-डाय क्लिअरन्स आणि अचूक हार्डनिंग ट्रीटमेंटमुळे झाली. दरमहा ५४० टनांच्या सरासरी उत्पादन दराने, रोलर शेल बदलण्याचा कालावधी अंदाजे महिन्यातून एकदावरून दर २.२ महिन्यांतून एकदापर्यंत वाढला, ज्यामुळे सुट्या भागांचा खर्च आणि कामाचे तास दोन्ही कमी झाले.

५.३ शेतावरील खाद्य रूपांतरण गुणोत्तर

उपकरणांच्या अद्ययावतीकरणानंतर सुमारे १२ महिन्यांनी, अल्पेनफुटरने त्यांच्या १८ ट्राउट फार्म ग्राहकांमध्ये एक ऐच्छिक FCR सर्वेक्षण केले. पंधरा फार्म्सनी २०२४ च्या पीक हंगामासाठी वापरण्यायोग्य डेटा प्रदान केला:

२०२४ हंगाम एफसीआर (नंतर)
१.०५
श्रेणी: ०.९८–१.१२
२०२३ हंगाम एफसीआर (पूर्वी)
१.१२
श्रेणी: १.०४–१.२१

जरी FCR वर पाण्याचे तापमान, पशुधनाची घनता, विरघळलेला ऑक्सिजन आणि शेती व्यवस्थापन पद्धती यांसारख्या अनेक घटकांचा प्रभाव पडत असला तरी, सर्वेक्षण केलेल्या शेतकऱ्यांनी गोळ्यांची सातत्यपूर्ण गुणवत्ता आणि कमी बारीक कण हे योगदान देणारे घटक असल्याचे सांगितले.

या बदलापूर्वी, आमच्या खाद्य साठवणुकीच्या डब्याच्या तळाशी नेहमी धुळीचा थर जमा व्हायचा. आता पेलेट्स सुस्थितीत येतात आणि आम्ही जेवढे वजन करतो, तेवढेच खाद्य देतो. केवळ यामुळेच आम्हाला FCR मध्ये अर्ध्या पॉईंटची वाढ मिळाली.

— ट्राउट फार्म ऑपरेटर, साल्झकॅमरगुट प्रदेश

6

आर्थिक परिणामांचा सारांश

अल्पेनफुटरवरील आर्थिक परिणामाचा सारांश तीन आयामांमध्ये मांडता येतो:

उत्पादन खर्च कपात

कमी ऊर्जा वापर, रोलर शेलच्या आयुर्मानात वाढ आणि डाउनटाइममध्ये घट यामुळे अंदाजे बचत झाली.प्रति टन €४.२० ची बचतपेलेटिंग खर्चात. दरमहा ५४० टन या दराने, हे अंदाजे इतके आहे.मासिक परिचालन बचतीत €2,270.

ग्राहक टिकवून ठेवणे आणि वाढ

पेलेटच्या गुणवत्तेतील मोजता येण्याजोग्या सुधारणेमुळे अल्पेनफटरला सुरक्षितता मिळवणे शक्य झाले.दोन नवीन ट्राउट फार्म खाती२०२४ मध्ये—अतिरिक्त दर्शवित आहे८० टन/महिनामागणीच्या—उत्पादन शिफ्टचा विस्तार न करता.

प्रतिष्ठा बळकटीकरण

एका घनिष्ठ उद्योगात, जिथे फार्म व्यवस्थापक वारंवार माहितीची देवाणघेवाण करतात, तिथे अल्पेनफटरच्या पेलेट्सच्या सातत्यपूर्ण गुणवत्तेने कंपनीचे बाजारातील स्थान अधिक मजबूत केले.प्रीमियम फीड पुरवठादार.

आमच्या ग्राहकांना आता पेलेट्स तपासण्याची गरज नाही. पिशवीत जे आहे त्यावर त्यांचा विश्वास असतो. हा विश्वास मिळवणे कठीण आणि गमावणे सोपे असते—SZLH ने आम्हाला तो टिकवून ठेवण्यास मदत केली.

— श्री. ग्रुबर, उत्पादन व्यवस्थापक, आल्पेनफुटर जीएमबीएच

7

निष्कर्ष

अल्पेनफुटर जीएमबीएच प्रकरण हे दाखवून देते की रिंग डाय पेलेट मिल तंत्रज्ञान—विशेषतःहोंगयांग एसझेडएलएच४२०त्याच्या मॅच्ड रोलर-डाय सिस्टीम आणि अचूकपणे कठीण केलेल्या घटकांमुळे, मत्स्यखाद्य उत्पादनात मोजता येण्याजोगे फायदे मिळू शकतात: पेलेटची सातत्यपूर्ण गुणवत्ता, बारीक कणांमध्ये घट, झीज होणाऱ्या भागांचे वाढलेले आयुष्य आणि कमी ऊर्जा वापर. उत्पादन-स्तरावरील या सुधारणांमुळे पुढे शेतावरील FCR मध्ये सुधारणा झाली आणि ग्राहकांचा विश्वास अधिक दृढ झाला.

वाढती मागणी, गुणवत्तेतील सातत्याचा दबाव आणि परिचालन खर्च नियंत्रित करण्याची गरज यांसारख्या आव्हानांना तोंड देणाऱ्या ट्राउट खाद्य उत्पादकांसाठी, रिंग डाय प्लॅटफॉर्म हा एक विस्तारक्षम आणि सिद्ध उपाय आहे. जुळणारे रोलर-डाय सेट्स पुरवण्याचा आणि जागेवरच कार्यान्वयनासाठी सहाय्य देण्याचा होंगयांगचा दृष्टिकोन हे सुनिश्चित करतो की, तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण केवळ सैद्धांतिक न राहता व्यावहारिक होईल, ज्यामुळे गिरण्यांना स्थापनेनंतर लवकरच स्थिर उत्पादन साध्य करता येते.

शाश्वत पद्धतीने शेती केलेल्या प्रथिनांसाठी असलेल्या ग्राहकांच्या मागणीमुळे युरोपमध्ये मत्स्यशेतीचा विस्तार होत असताना, अपेक्षित कार्यप्रदर्शन वैशिष्ट्यांसह उच्च-गुणवत्तेचे खाद्य तयार करण्याची क्षमता हा एक स्पर्धात्मक वेगळेपणा राहील. अचूक पेलेटिंग तंत्रज्ञान हे त्या क्षमतेचा एक पायाभूत घटक आहे.

माहितीचे स्रोत: आल्पेनफुटर जीएमबीएचच्या उत्पादन नोंदींमधून (मार्च २०२४–ऑगस्ट २०२५) मिळालेली उत्पादन मोजमापे; आल्पेनफुटर जीएमबीएचने ग्राहक शेतांमध्ये केलेले एफसीआर सर्वेक्षण (२०२४ चा वाढीचा हंगाम); एफएओच्या मत्स्यपालन आणि मत्स्यपालन सांख्यिकी वार्षिक पुस्तक आणि एफईएपी वार्षिक अहवालातून संदर्भित ऑस्ट्रियन मत्स्यपालन उत्पादन प्रमाण.


पोस्ट करण्याची वेळ: १४ जून २०२६
  • मागील:
  • पुढील: